摇动给料机负荷过大致NMRV75减速机断轴案例分析。炼焦车间生产焦碳时,首先需要将煤送至炼焦车间的摇动给料机,再由摇动给料机将煤运送到捣固机进行捣固。RV075减速机的主要功能是将电动机输入的力和扭矩传递到摇动给料机,由于摇动给料机工作时负荷较大,有客户反映有几台摇动给料机蜗轮减速机出现断轴现象,给生产带来了较大的影响,经过工程师的反复研究及分析,最终找到了断轴的原因,对摇动给料机的部分结构进行改造,避免在以后的生产中出现此类故障。
改造方法:1.对给料机的给料槽进行改造。在不改变给料机强度和给煤量的前提下,对给料槽底部钢板改用10毫米钢板制作,并且去除了四周的角钢框架,其次在不降低给料机强度的情况下,将给料槽后边缘角钢与下料斗连接处角钢全部割掉,使给料槽自重减轻了近50千克,从而避免了给料槽周围存煤枯块现象,有效降低了给料机的运行负荷,降低蜗轮减速机断轴的风险。2.对给料机偏心轮进行改造。针对以上给料机偏心轮,连杆的缺点,对偏心轮的厚度和直径上进行了改造,将偏心盘处厚度和直径减小了一半,从而使偏心轮重量减小并在偏心轮上加装了保险销轴,使得给料机在运行阻力大时首先切断销轴,从而起到了保护给料机RV减速机输出轴的作用,使轴向间隙得到了调整。3.对给料槽辊轮轴进行改造。在不改变给料槽高度的前提下,将给料槽底部安装的两组滚轮轴改为轴承配合,这样既减轻了给料槽的阻力又起到了自动调心作用,使轴向间隙得到了调整,在连杆带动给料槽直线往复运动时避免了左右不同心抗劲。
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