NMRV040减速机蜗轮轴抖动改进方法。钢丝厂使用的直进式拉丝机,其作用是把金属材质的线材或棒材经过拉拔处理,使线材或棒材的直径、圆度、内部金相结构、表面光洁度和矫直度都达到使用者的要求。其机械传动部分采用蜗轮蜗杆减速机。拉丝机在运行一段时间后,多台RV减速机开始出现故障,设备运行时响声变大,箱体震动明显,影响了设备整体正常运行。特别是在生产大规格钢丝时,RV减速机蜗轮轴抖动加剧,设备响声很大,严重时造成蜗轮蜗杆减速机中的蜗轮轴轴承损坏及蜗轮齿面严重磨损。下面对故障进行分析:由于蜗轮蜗杆减速机箱体内蜗轮轴上的两套轴承安装间距太短,运行时造成蜗轮轴抖动;蜗轮轴的底部没有固定好而造成蜗轮蜗杆减速机抖动现象。根据现在故障情况,对拆下的RV减速机的蜗轮齿面磨损部位进行磨光处理,并更换轴承,重新组装后发现使用效果不佳,表明并没有从根本上解决问题。
改进后的效果:改进后的NMRV040减速机,在原来悬空的蜗轮轴底部增加了一个支撑点,蜗轮轴的刚度大大增加,蜗轮副运行平稳,避免了抖动,轴承运行寿命大大提高,减少维修停机时间,提高了生产效率,同时节约大量的维修费用。http://www.vemte.com/Products/nmrv040jsj.html