K系列减速电机轴承失效改进。失效原因分析:造成锥齿轮减速机轴承失效的主要原因,是轴承运转过程中的冲击载荷作用,导致K系列减速电机轴承内圈转速瞬时降低,承载滚子转速也随之降低,而保持架随同非承载滚子一起由于惯性仍以原速运转,造成保持架贯穿承载滚子恢复正常转速时,与保持架支柱发生第二次撞击,撞击力较前一次小,但方向与前一次相反,因此保持架支柱始终处于交变剪应力作用下,并在支柱焊接部位和螺纹尾部被剪断,另一个原因是K系列减速电机保持架支柱脱焊,由于采用熔化保持架垫圈外端面黏结支柱端面的方法焊接,焊接强度较差,当承受冲击或振动载荷时容易脱焊。
提高焊接强度:采用增大熔池的台阶焊口形式加强焊接强度,摒弃常用的螺纹退刀槽,采用较小的过渡实现螺纹自然收尾,减小锥齿轮减速机保持架支柱受力时,焊接部位与螺纹尾部的应力集中,此外,对滚子端面相对应的保持架内端面进行优化设计。首先,内、外径向端面斜切一角度,以利于润滑脂进入滚子支柱孔,改善支柱和滚子支柱孔之间的摩擦;减小保持伞齿轮减速机架和滚子端面的接触面积,改善接触特性,避免因过分摩擦引起的烧伤、胶结现象。其次,将支柱焊接孔的焊接部分由原来的45度倒角改为沉孔形式,又增强焊接强度,避免脱焊。
改变K系列减速电机的轴承游隙:轴承的工作转速高,润滑和冷却条件条件较差, 应适当放大轴承径向游隙,然而由于轴承工作中存在强烈冲击,轴承游隙又不能过大,实践中将轴承径向游隙定在0组和3组之 间。改进后的轴承经过实用,运转时间超过原来的设备。http://www.vemte.com/kxiliejiansuji.html